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毛巾产品低温前处理工艺技术
一、前言
纯棉毛巾产品必须首先进行前处理,以去除果胶、油蜡、棉籽壳、灰分、色素等共生物。常规工艺是利用H202采用一浴一步法高温(100~105℃)进行前处理。此工序能耗较高,占整个染整加工40%左右。当今全世界都在重视环境保护,加强节能减排,发展低碳经济,实现可持续发展。青岛喜盈门家纺有限公司主要领导历来重视新工艺、新技术的研究、开发和应用,以降低消耗,增加经济效益。2009 年公司技术人员对毛巾前处理工艺进行进一步研究。冷轧堆工艺行业已研究多年,其能耗低,但存在以下缺点:时间长、不均匀、白度差、毛效低。公司技术人员,借鉴冷轧堆的优点,研究开发出了 低温毛巾前处理工艺,现已投入生产,取得了好的经济效益。
二、工艺技术
1、工艺配方:
双 氧 水: 9~10g/L
烧 碱: 7~8 g/L
高效精炼剂: 3g/L
目前双氧水是很好的前处理剂,它能够去除纤维共生物,还对环境没有危害,因此广泛应用于纯棉产品前处理。
2、选用设备
容布量为2t的煮练罐。
3、操作方法
(1)将毛巾均匀进入煮练罐中。
(2)在付料罐中放入适量的软化水,将烧碱(若用片碱一定要化匀,以免造成产品局部降强)、双氧水、精炼剂加入,并开汽升温到40℃。
(3)打开底阀将配好的练液从罐底部渗入煮练罐中,时间为10~15min。
(4)将剩余练液开机打入煮练罐中,然后开机在罐内循环20min。
(5)在保持循环条件下,缓慢打开气阀进行加热,升温到50℃。
(6)采用间歇式循环法,即先循环60min,然后停30min;再循环30min,停60min,依次到9h。
(7)排残液,然后洗热水一次,温水一次,常温水二次。
三、测试结果
经过对加工产品进行测试结果如下:
毛效:大于8cm
强力:增3%-5%
白度:80% 棉籽壳除净
四、结果与讨论
1、毛巾低温前处理工艺,温度由常规的100-105℃,降到50℃,而且双氧水分解是放热反应,低温情况下,生产不需加汽保温。经测试每吨产品,由常规工艺耗汽7t降为2t,即每吨产品可节约蒸汽5t左右,节能效果显著。另外由于此方法处理比较温和,脱脂轻,产品手感好。
2、由于采用间歇式循环,虽然整个加工过程时间较长,但耗电与常规工艺相同。
3、毛巾低温前处理工艺比常规工艺时间长。下一步将在此基础上试验。优选合适的双氧水活化剂,以更好的控制双氧水分解,达到即缩短时间又保证产品质量的前处理效果。
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